ZPG型過濾機(jī)存在的問題及改進(jìn)措施
包鋼選礦廠以白云鄂博礦為原料,由蘇聯(lián)選礦設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)原設(shè)計(jì)。經(jīng)多年改進(jìn),現(xiàn)已形成三種工藝流程并存的方式,即氧化礦:弱磁一強(qiáng)磁一反浮選;磁鐵礦:弱磁一反浮選;再磨礦一弱磁一細(xì)篩。由于白云鄂博礦石種類繁多,化學(xué)成分復(fù)雜,屬多金屬共生礦床,嵌布粒度細(xì),故鐵精礦粒度較細(xì)(-o.074mm占92 010以上),反浮選過程捕收劑用GE-28,調(diào)整劑用水玻璃,礦漿黏性大、溫度低,脫水有一定困難。自1965年包鋼選礦廠建廠投產(chǎn)以來,近40年,選礦廠鐵精礦過濾一直使用的是40 m-筒型內(nèi)濾式真空過濾機(jī)。隨著高爐對(duì)精礦的要求越來越高,磨礦粒度越來越細(xì),40 m2筒型內(nèi)濾式真空過濾機(jī)暴露出來的缺陷日益明顯,已經(jīng)不能很好地適應(yīng)生產(chǎn)的需要,如維修量太大,故障率高,精礦水分波動(dòng),過濾效率降低等,因此需要進(jìn)行改進(jìn)。為此,錘式粉碎機(jī)采用ZPG_72m2盤式真空過濾機(jī)代替內(nèi)濾式真空過濾機(jī)。設(shè)備安裝后,工業(yè)試驗(yàn)前期技術(shù)指標(biāo)并不理想,精礦水分雖有所降低,過濾效率卻低于40m2筒型內(nèi)濾式真空過濾機(jī)的效率,針對(duì)暴露出的問題,在調(diào)試過程中進(jìn)行了如下改進(jìn)。
真空量、吹風(fēng)量重新配制。ZPG-72m2盤式真空過濾機(jī)原設(shè)計(jì)是單獨(dú)供給真空、單獨(dú)供給壓縮空氣的,而包鋼選礦廠過濾工序,不論是真空,還是壓縮空氣都是集中供給的。ZPG_72m2盤式真空過濾機(jī)所需的真空量為:5100m3/h,2臺(tái)即為l0200m3h,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于3臺(tái)40m2筒型內(nèi)濾式真空過濾機(jī)所需的真空量6000m3/h。為保證ZPG-72m2盤式真空過濾機(jī)所需的真空度,必須增加真空泵設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)臺(tái)數(shù),造成能耗的大幅度增加。同時(shí),該廠礦漿性質(zhì)有別于其他選礦廠,礦漿粒度細(xì)、藥劑量多、黏度大,原廠家配置吹風(fēng)風(fēng)量、風(fēng)壓無法使濾餅正常卸落,多半落入礦槽重復(fù)過濾,過濾效率較低。為此,車間進(jìn)行管網(wǎng)改造,為ZPG_72m2盤式真空過濾機(jī)配置了單獨(dú)的真空管線和壓縮空氣管線,安裝風(fēng)包,并配置專用的真空泵和鼓風(fēng)機(jī),給料機(jī)單獨(dú)供給真空和吹風(fēng)。同時(shí)針對(duì)濾扇上吹風(fēng)風(fēng)量較小、濾布鼓不起來的問題,對(duì)分配盤進(jìn)行改進(jìn),將吹風(fēng)區(qū)擴(kuò)大并稍有提前。導(dǎo)料及卸料裝置改進(jìn)。該機(jī)采用塑料刮板和反吹風(fēng)聯(lián)合卸料方式。因刮板作用易造成濾布嚴(yán)重磨損,故僅利用反吹風(fēng)卸料,刮板只起導(dǎo)料作用。針對(duì)刮料板調(diào)節(jié)難度大、卸料刮布的問題,先后進(jìn)行了多次改進(jìn)。先由固定式刮料板改為可調(diào)式刮料板,且將上部安裝軟膠皮,由崗位對(duì)刮料板與濾盤間距進(jìn)行調(diào)整。試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)礦卸落時(shí)易將刮料板砸松,調(diào)節(jié)比較繁瑣,若發(fā)現(xiàn)不及時(shí),刮料板翻個(gè),會(huì)造成濾布嚴(yán)重刮壞。經(jīng)反復(fù)試驗(yàn),最終確定將刮料板位置下移,放于濾扇吹風(fēng)區(qū)下方,吹風(fēng)時(shí)濾餅沿拋物線下落,刮料板只起到接料作用即可。為防止快速磨損,將刮料板改為白鋼材質(zhì)。